Beschleunigung der Kleinchargenproduktion

Wer in der chemischen Industrie arbeitet, denkt bei dem Begriff “Kleinchargenproduktion” an kleine BehĂ€lter, die den Produktionsbereich fĂŒllen. Da die Teams fĂŒr eine kleine Charge den gleichen Aufwand betreiben wie fĂŒr eine große Charge, sind die StĂŒckkosten (Produktionskosten pro Kilo) fĂŒr kleine Chargen oft viel höher. Lean, mit der Vision des One-Piece-Flow, treibt unerbittlich zu kleineren Chargen und einer flexibleren Produktion. Wie können diese beiden AnsĂ€tze miteinander in Einklang gebracht werden?

Vor dieser Situation stand Dunja Loesgen, als sie die Kleinchargenfertigung fĂŒr PLIXXENT in Oldenburg unter die Lupe nahm. Die Durchlaufzeiten waren zu lang (was zu höheren Kosten und einem Verlust an freien KapazitĂ€ten fĂŒhrte), die Arbeitsbelastung war hoch und der Platz war knapp bemessen. Als frisch ausgebildete Lean Six Sigma Black Belt stellte sie ihr Team zusammen und machte sich an die Arbeit.

Project
Dunja und ihr Projektteam: Ronald (Master Black Belt), Tristan (Projektleiter), Volker (Betriebsleiter), Wiebke (Schichtleiter), David (Logistikvorarbeiter);

Das Projekt folgte der Lean-Six-Sigma-Methode DMAIC (Define-Measure-Analyse-Improve-Control). Nachdem das Projekt definiert war, wurde die Basiszeit zwischen dem Start einer Charge und der QualitĂ€tskontrolle “ok to fill” gemessen. Im Durchschnitt dauerte es 216 Minuten pro Charge, wobei es große Schwankungen gab. Bei nĂ€herer Betrachtung wurde die Prozesszykluseffizienz (PCE) mit 28 % gemessen – das bedeutet, dass von diesen 216 Minuten im Durchschnitt eine Stunde (28 %) fĂŒr wertschöpfende TĂ€tigkeiten fĂŒr den Kunden aufgewendet wurde, der Rest war Verschwendung – hauptsĂ€chlich Wartezeiten. Als Projektziel wurde festgelegt, die Gesamtzeit um 30 Minuten (14 %) zu verringern.


Die 7+1 Arten von Verschwendung

Es wurden Daten gesammelt, um die unproduktive Zeit zu analysieren. Ein SchlĂŒsselfaktor war die Abhol- oder Wartezeit fĂŒr die Rohstoffe. FĂŒr die Produktionsmitarbeiter war es oft schneller, die benötigten Rohstoffe selbst zu besorgen, als darauf zu warten, dass die Logistikmitarbeiter sie in die Produktion bringen.

In einem sogenannten Kaizen-Workshop half Dunja dem Team, die Funktionsweise des gesamten Prozesses zu verstehen und gemeinsam Verbesserungsmöglichkeiten zu entwickeln. Die mit Abstand eindeutigste Lösung war die Idee des “Kitting”. Das bedeutet, dass alle Materialien in der richtigen Menge fĂŒr eine Charge im Voraus vorbereitet werden, anstatt sie wĂ€hrend der Herstellungszeit zu sammeln und zu wiegen. Auf diese Weise kann die Charge direkt und ohne Unterbrechungen und kostspielige Wartezeiten verladen werden. Diese Idee war nicht neu, aber mit dem Schwung des Kaizen-Workshops wurde eine Pilotphase eingeleitet.

WĂ€hrend der Pilotierungsphase war es notwendig, einen Bereich einzurichten, in dem die Materialien zusammengefĂŒgt werden sollten. Dies fĂŒhrte zu weiteren AktivitĂ€ten, einschließlich eines 5S-Workshops, in dem das Team weitere Verbesserungen einfĂŒhrte.


5S bei PLIXXENT

Weitere Verbesserungen waren die Aufnahme der MischbehĂ€lter in die Herstellungsverfahren, um Fehler zu vermeiden, wenn der falsche Mischer gewĂ€hlt wurde, die Verbesserung des Verfahrens fĂŒr Korrekturbuchungen und die Organisation der Lagerorte fĂŒr die Rohstoffe, so dass die am hĂ€ufigsten verwendeten Materialien nĂ€her an der Produktion lagen. Alles kleine Schritte, die aber in ihrer Gesamtheit eine erhebliche Wirkung hatten.

Und natĂŒrlich wurde ein Kontrollplan aufgestellt, um sicherzustellen, dass die Vorteile nachhaltig sind.

Nach der Implementierung wurde die Zykluszeit um durchschnittlich 32 Minuten reduziert, was zu einer KapazitĂ€tssteigerung von 17 % bei der Anzahl der Chargen und zu einem finanziellen Vorteil pro Jahr fĂŒhrte.

Der SchlĂŒssel zum Erreichen dieses Ergebnisses war die Anwendung der Lean Six Sigma-Methodik, der Werkzeuge und der Denkweise und vor allem die effektive Teamarbeit. Wie Dunja in ihrer Projektzusammenfassung sagte:

∙ Wir haben Lean Six Sigma und das DMAIC-Verfahren eingesetzt, um die Produktionszeit fĂŒr kleine Chargen zu verkĂŒrzen.
∙ Wir identifizierten das “entscheidende X” (Rohstoffaufbereitung) und haben die Verbesserung statistisch nachgewiesen.
∙ Dadurch wurden KapazitĂ€ten fĂŒr 17 % mehr Chargen in der Kleinserienfertigung frei, ohne dass zusĂ€tzliche Mitarbeiter eingestellt oder finanzielle Mittel investiert werden mussten.

Wir haben gemeinsam an diesem Lean Six Sigma-Projekt gearbeitet, gelernt und Spaß gehabt. Wir haben begonnen, LEAN als Teil der Kultur/Philosophie zu leben, was ebenfalls ein wichtiger Erfolgsfaktor fĂŒr das Projekt war.

 

 

 

 

 

Möchten Sie mehr erfahren oder haben Sie Fragen?

Fordern Sie unseren kursprogramm an, um weitere Informationen zu erhalten.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • TT SchrĂ€gstrich MM SchrĂ€gstrich JJJJ
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden


  • Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verĂ€ndert werden.